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技術文章

Technical articles
多種類潤滑油狀態(tài)智能在線監(jiān)測系統(tǒng)
更新時間:2019-11-07 點擊次數:1829

多種類潤滑油狀態(tài)

智能在線監(jiān)測系統(tǒng)

 

一、摘要

    主要針對火力發(fā)電企業(yè)現行運維體制進行解析,獲取影響電力行業(yè)裝備運維整體水平關鍵因素,運用摩擦學多信息融合技術,研制相應的汽輪機動態(tài)數據獲取終端,采用多信源交互的綜合數據處理模式,終建立動態(tài)的智能體運維系統(tǒng)。本項目在實施過程中動態(tài)數據獲取端取樣方式采用原位無損智能取樣方式,數據源采用同行業(yè)多跨度多運行工況動態(tài)數據流,數據處理采用多信息融合技術,建立基于模糊集理論推理的數據模型。在保障汽輪機平穩(wěn)運行的同時,實現視情動態(tài)運維模式,提高發(fā)電廠設備管理效率與質量,對于發(fā)電企業(yè)經濟效益的提升產生積極的影響。

二、技術背景

2.1火電行業(yè)當前狀況

    目前,對火電具有取代作用的電能包括水電、核電、風電、光伏以及其他的發(fā)電方式。但是目前來看,由于新能源的開發(fā)受到技術和資源的限制,新能源發(fā)電成本遠遠高于火電,另外考慮到光伏、風電、水電等受到時間、季節(jié)、電荷不穩(wěn)等諸多限制,以及目前電網接納能力不足、系統(tǒng)調峰能力不足等因素,火電仍是電網公司保證電荷穩(wěn)定的優(yōu)先選擇。因此,預計短期內火電依然會是我國重要的電力來源。

2.2汽機磨損摩擦事故案例

    隨著電力技術不斷革新,發(fā)電設備的質量、可靠性不斷提高,汽輪機不斷革新改進過程中越來越復雜、精細,對其設備運維的技術需求也越來越多元化,而目前設備運維的發(fā)展止于幾十年前,雖然有些零星的新技術手段開始進行運用,但是有關于摩擦相關的動態(tài)技術應用也相對較少,在電力行業(yè)關鍵設備運行過程中造成了各種損失和嚴重的生產事故:

案例1

機組規(guī)模

廠家

型號及其它

出現問題

600MW    機

東方汽

輪機廠

日本日立公司提供的技術制造的沖

動式、亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、三缸四排汽、單軸、凝汽式   汽 輪 機 , 機 組 型 號為   N600-16.7/538/538-1

1.油質不好導致

軸瓦拉傷 2.過濾失效,軸頸嚴重拉傷

造成影響:造成非正常停機35天;影響工期2個月以上

 

●2004年2月19日凌晨2點10分,#3機組汽輪機#2軸承溫度開始上升, 終穩(wěn)定在約70℃(其它軸承溫度均小于32℃)。停主機盤車后,該處溫度緩慢下降,再次投用盤車,該處溫度又重新回升。當時該機組正處于沖管階段,汽輪機盤車投用,盤車啟動前主機潤滑油質化驗結果為合格。檢查各頂軸油壓力

(#3-#8軸承),與盤車前期比,均無明顯異常;檢查#2軸承潤滑油供油及回油,未見異常。檢查溫度測點,未見異常。

該機組沖管結束后,對#2軸承進行翻瓦檢查,結果發(fā)現,該處支持軸承軸瓦有明顯拉毛現象。疑是有異物進入軸瓦所致,聯(lián)想到此前各潤滑油進油濾網多次被臟物堵塞,基本認為#2軸承在盤車期間溫度緩慢上升系臟物進軸瓦,導 致軸瓦與轉子磨擦增大、發(fā)熱所致。

●   2005年6月24日下午16時50分左右,#6汽輪機準備第二次沖轉到

603r/min 進行磨擦檢查時發(fā)現#7 瓦#2 金屬溫度達105℃,此時主機轉速為

402r/min,然后此點溫度回落;17時21分,主機轉速38r/min時,#6瓦#2金

 

屬溫度到達113℃,隨后,主機轉速很快為O,投主機盤車后此兩處金屬溫度慢 慢回落,穩(wěn)定后,#6瓦、#7瓦的#2金屬溫度均比其它各瓦高4℃左右,而該處

#1金屬溫度正常。

 

(1)安放在主油箱中的潤滑油回油濾網嚴重破碎(面積約為1/5),破碎濾網形成的細剛絲進入潤滑油系統(tǒng),而潤滑油系統(tǒng)中冷油器出口的濾網與其旁路在運行時均在投用狀態(tài);

(2)#6軸軸頸有嚴重刮痕,刮痕特征為:由頂軸油孔向兩端逐漸加重,大刮痕約為2mm寬、0.7mm深,共有17條;#6軸上瓦有輕微局部磨傷,而#6軸 下瓦拉傷情況嚴重:電機端頂軸油囊基本被磨損或被磨損的烏金填平,電機端瓦的表面烏金磨損嚴重,而汽端烏金表面有嚴重拉毛現象,有拉毛處附著大量的纖細剛絲。

(3)#7軸處情況與#6軸處相似,但不及#6處嚴重;檢查其它軸、瓦,均 發(fā)現類似情況。

機組規(guī)模

廠家

型號及其它

出現問題

300MW機組

國產不詳

300MW亞臨界汽輪發(fā)電機組

機組負荷提高油

中水分增大

造成影響:機組無法正常運行

 

(4)對主油箱進行清理,發(fā)現許多纖細剛絲、黑泥狀與顆粒狀物質。 案例2

    某電廠300MW汽輪機組在運行過程中,經過一次負荷急劇下降恢復正常運行后發(fā)現大機潤滑油箱油位異常升高,在不到一天的時間,油箱油位升高 10cm,通過檢查發(fā)現大機油箱中潤滑油上部浮有一層油花;汽輪機軸承油位觀察窗上部有一層油花,油色呈乳白色;油中有水后潤滑油壓有所下降;軸瓦溫度有所上升;油凈化器疏水量增大,外掛大功率真空濾油機后才控制油位上升趨勢。同時發(fā)現隨著機組負荷的變動,潤滑油箱油位也產生較大波動。

    汽輪機軸封系統(tǒng)狀況良,是造成機組潤滑油系統(tǒng)進水的重要原因,為確保該系統(tǒng)正常運行必須選擇足夠的軸加風機出力、維持軸封加熱器的真空度、調整合理的軸封供汽壓力,終在調試、運行中找到一個合理的參數區(qū)間是消除了汽輪

機組規(guī)模

廠家

型號及其它

出現問題

1000MW機組

上海汽輪廠與德國西門子公司

超超臨界、一次中間再熱、 單軸、四缸四排汽、背 壓、八級回熱抽汽

1.水分顆粒度超 標,造成油品乳化

2.軸瓦燒損

造成影響:造成直接損失超過25萬元(更換油品和濾芯),影響機組運行 和生產。

 

機軸封冒汽、解決潤滑油系統(tǒng)進水現象。 案例3

    天津國投北疆電廠一期 2x1000mw超超臨界抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,自2011年6月開始運行#2主機潤滑油油質出現水分、顆粒度超標,造成油品產生 乳化,乳化后的潤滑油的粘度降低,造成軸承中軸與瓦之間的油膜厚度減小,轉子與軸瓦直接摩擦,甚至軸瓦燒損。

2.3基于大數據的汽輪機運維需求

    目前有關于“工業(yè) 4.0”、中國“制造業(yè)2025”的技術響應已經在進行中,各行業(yè)紛紛提出新一代運維理念,主要是為了提高企業(yè)自身競爭力和適應力,在數字化、智能化、網絡化的大環(huán)境下,拉動傳統(tǒng)工業(yè)往智能工業(yè)方向升級,從而滿足未來市場更快速、更個性化的需求響應,并實現更低的制造成本。

    對于火力發(fā)電企業(yè)來說,機組的各項輸出參數經過近些年的發(fā)展 和更新,已經得到突飛猛進的發(fā)展,但是相對應的設備保障目前還處于低端環(huán)節(jié)使得其在信息的收集和分析能力上有所欠缺,(從狀態(tài)數據收集到故障診斷和預測整個過程的自動化、智能化水平較低,而且為維持設備備完好率,必須要準備大量的維修備件、保障設備和人員,嚴重制約了保障效率和效益的發(fā)揮)造成特別是與新型機組設備匹配的生產能力的保障(設備運維能力)相對落后,距離全面地、有效地管理信息和綜合使用信息還有相當的差距。

    目前國內部分先進制造業(yè)已經開始發(fā)展基于綜合信息資源的自主式保障,模式通過動態(tài)的信息系統(tǒng),將生產計劃、維修訓練和維修保障作業(yè)等各種要素集成起來,對生產設備的狀態(tài)進行實時監(jiān)測,根據監(jiān)測結果自主確定合適的維修方案,在設備使用期間預先啟動維修任務規(guī)劃和維修資源調配,在適合時機進行維修,確保生產設備保持良好的狀態(tài)。本項目的實施擬借助信息技術等高新技術,首先實現將基于運轉設備動態(tài)信息流獲取,然后通過數據鏈的搭建進行相應的綜合信息處理,實現保障信息一體化;二是進一步規(guī)范和強化設備自診斷、預測與維修保障能力;三是進一步縮減設備保障環(huán)節(jié),優(yōu)化保障體系和資源,達到、機動、快捷、經濟保障的目的。

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